通過對布袋除塵器運行數據的整理,咨詢廠家及其它單位,我們群策群力,針對布袋除塵器運行中差壓升高原因進行總結, 終提出如下解決方案,并取得不錯的效果,值得其它電廠借鑒。
1、運行調整方而:在不能改變燃燒煤種的情況下,運行人員密切關注布袋露點溫度及布袋除塵器入口煙氣溫度,尤其進入冬季,避免排煙溫度低于布袋除塵器露點溫度運行,從而遏制濾袋板結、袋籠腐蝕等情況的發生。
2、檢修方而:
一)、加大布袋除塵器點檢定修力度,并形成機制,根據布袋除塵器運行工況,利用夜間機組低負荷有利時機,停用一個通道,對反吹裝置托輪軸承、反吹風筒密封點、凈氣室濾袋壓邊、蓋板等進行檢查,。避免設備出現缺陷運行。
二)、采用高溫潤滑脂對托輪軸承進行油脂添加,同時我們研制并優化了布袋除塵器清灰裝置,在機組等級檢修中,將壓縮空氣接入清灰裝置,在凈氣室的每條濾袋凈氣側向外噴吹,利用壓縮空氣瞬間脈沖釋放將9米長的濾袋表而積灰 。清灰裝置操作方式如下:將壓縮空氣引接清灰裝置入口,經過調壓閥后,對裝置進行充氣,清灰裝置儲氣罐壓力控制在0.5-0.6MPa左右。當充氣結束后(充氣聲音結束),人工啟動電磁閥將存儲罐內氣體瞬間釋放,打入濾袋凈氣側,濾袋瞬間膨脹,濾袋表而積灰被振打脫落,從而達到 清灰的目的。操作人員在進行清灰過程中,每條布袋清灰時間一般在15s左右。不僅清灰,而且提高了檢修效率,降低了人員勞動強度,了作業環境。清灰后濾袋表而積灰良好。
3、根據布袋除塵器運行情況,不定期取下舊濾袋進行檢查,根據檢測結果決定濾袋是否進行 換。不僅節約資金,而且不影響機組穩定運行。
4、處理措施后效果
采取以上措施后,布袋除塵器差壓下降明顯,遠遠低于設計值,同時引風機電流等下降明顯,機組穩定性提高。表1顯示了方案實施前后濾袋差壓變化情況。
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